隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的迅速發(fā)展,工程破碎機(jī)起重機(jī)需求量不斷增長(zhǎng),起重機(jī)變幅油缸產(chǎn)品的需求相當(dāng)旺盛。針對(duì)
破碎機(jī)起重機(jī)變幅活塞桿,其傳統(tǒng)工藝下的磨削質(zhì)量 與效率已經(jīng)不能滿足快速發(fā)展的市場(chǎng)需求。為盡快搶占市場(chǎng),探索、研究并改善起重機(jī)變幅活塞桿磨削加工工藝已刻不容緩。
破碎機(jī)起重機(jī)變幅油缸活塞桿傳統(tǒng)的磨削加工工藝為粗車磨削,粗車的留量大、粗磨的時(shí)間長(zhǎng),造成流通滯緩,效率低,成本高;并且在磨削加工過(guò)程中,由于磨削 加工缺陷的存在,造成工件表面咬傷、磨削振紋等,成為后續(xù)工序及活塞桿在服役期間的機(jī)械疲勞、冷熱疲勞裂紋的萌生源,嚴(yán)重影響活塞桿的使用壽命
針對(duì)上述活塞桿磨削加工過(guò)程中所存在的問(wèn)題,為提升活塞桿磨削質(zhì)量與效率,探耕研究了以下工藝優(yōu)化方案。
針對(duì)變幅活塞桿磨削余量大的問(wèn)題,結(jié)合車間場(chǎng)資源配置情況提出磨前增加半精車的工藝方案。磨前增加半精車可以減少磨削余量,提高磨削加工效率。但對(duì)于細(xì)長(zhǎng)桿類零件的二次裝夾并半精車存在二次裝夾定位精度問(wèn)題、細(xì)長(zhǎng)桿加工過(guò)程中的振動(dòng)問(wèn)題、加工系統(tǒng)剛性等問(wèn)題。
通過(guò)磨前增加半精車的工藝方案雖然很大程度減少了磨削時(shí)間,但車間磨削產(chǎn)能仍然不足。通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)此時(shí)影響磨削效率的主要原因?yàn)榘刖ァ⒕r(shí)間 較長(zhǎng),為解決磨床效率瓶頸、研究應(yīng)用大余量多頭快速拋光技術(shù)。較高的加工效率同時(shí)減少了工件在磨削和拋光兩道工序闖的時(shí)間
磨削加工中,由于磨削加工缺陷的存在,造成工件表面咬傷、磨削振紋等,成為后續(xù)工序及活塞桿在服役期間的機(jī)械疲勞、冷熱疲勞裂紋的萌生源,嚴(yán)重影響了活塞桿的使用壽命。
為防止磨削咬傷做了以下工作:
減少?gòu)较蜻M(jìn)給量,減小工件的磨削余量,并在去除余量后,進(jìn)行無(wú)進(jìn)給空磨幾次,為此通過(guò)半精車少了磨削余量并修訂了作業(yè)指導(dǎo)書;
合理選擇和修整砂輪,可有效防止磨削咬傷,粗粒度、低硬度的砂輪自礪性好,可降低切削熱,能自礪的砂輪,使砂輪始終保持鋒利狀態(tài),防止砂輪在工件表面滑擦、擠壓而造成工件表面咬傷,為此對(duì)磨床砂輪進(jìn)行了合理的選擇
冷卻液雜質(zhì)可造成工件表面咬傷,因此要合理使用冷卻潤(rùn)滑液,發(fā)揮切削液的冷卻、洗滌、潤(rùn)滑作用,保持冷卻潤(rùn)滑清潔,為此磨床增加了二級(jí)過(guò)濾系統(tǒng)。
磨削振紋的產(chǎn)生主要和機(jī)床加工系統(tǒng)的剛性和振動(dòng)情況有關(guān),為防止磨削振紋的產(chǎn)生做了以下工作:
針對(duì)這個(gè)問(wèn)題修改了磨床的操作規(guī)程,規(guī)定新砂輪磨削之前必須進(jìn)行靜平衡,以減少因砂輪不平衡所引起的切削系統(tǒng)振動(dòng)。
檢查砂輪安裝主軸上的自動(dòng)耳衡裝置,該裝置可以在一定范圍內(nèi)補(bǔ)償砂輪在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的不平衡。
通過(guò)分析半精車、粗磨、拋光三道工序的加工工藝可以發(fā)現(xiàn)影響加工工時(shí)的重點(diǎn)在于磨削量的大小,所以問(wèn)題的關(guān)鍵是確定粗磨工序的加工量。
機(jī)械加工余量的確定對(duì)機(jī)加工零件的質(zhì):量和效率均有很大程度的影響。加工余量過(guò)大必然增加機(jī)加工過(guò)程的工作量和降低工作效率,機(jī)加工余量過(guò)小又不能確保消除機(jī)械加工過(guò)程中形成的各種誤差與缺陷影響零件加工質(zhì)量甚至產(chǎn)生廢品。
通過(guò)分析半精車、粗磨、拋光三道工序的加工工藝可以發(fā)現(xiàn)影響加工效率的重點(diǎn)在于磨削量的大小,所以問(wèn)題的關(guān)鍵是確定粗磨工序的加工余量。通過(guò)查詢 相關(guān)文獻(xiàn)并統(tǒng)計(jì)分析本廠現(xiàn)場(chǎng)加工數(shù)據(jù)確定了較為合理的粗磨余量。通過(guò)對(duì)德國(guó)六頭拋光機(jī)加工原理和機(jī)床配置參數(shù)的研究,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)確定了較為合理的拋 光余量。通過(guò)對(duì)加工余量的研究分析!找到了效率與產(chǎn)品質(zhì)量的平衡點(diǎn).
近年來(lái)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展迅速,競(jìng)爭(zhēng)也異常激烈,針對(duì)起重機(jī)變幅活塞桿,其傳統(tǒng)工藝下的磨削質(zhì)量與效率已經(jīng)不能滿足快速發(fā)展的市場(chǎng)需求,為改善起重 機(jī)變幅活塞桿加工工藝,針對(duì)變幅活塞桿磨削余量的問(wèn)題,結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)資源配置情況,探索并研究提升變幅油缸活塞桿磨削質(zhì)量與效率的新工藝方法,提出磨前增 加半精車的工藝方案,減少磨削余量,并利用磨床缺陷控制技術(shù),提升了起重機(jī)變幅油缸活塞桿磨削質(zhì)量與效率。